单座调理阀内漏的维修处置惩罚
单座调理阀内漏的维修处置惩罚
一:故障种别:阀门内漏,,,,填料漏。。
二:仪表类型:平衡套筒式单座阀
三:厂家型号:
四:使用工况先容:23单位硫接纳系统蒸汽放空管道。。压力3.8Mpa,,,,温度180℃
五:套筒阀结构与使用特点:
1.阀的稳固性好。。由于套筒阀的阀塞设有平衡孔,,,,可以镌汰介质作用在阀塞上的不平衡力。。同时,,,,套筒与阀塞间导向面大,,,,加之不平衡力转变小,,,,因此不易引起阀芯的振荡。。
2.交流性和通用性强,,,,只要替换套筒,,,,就可以获得差别的流量系数和差别的流量特征。。
3.套筒提供的节约窗口有开大窗口和打小孔(喷射型)两种,,,,后者有降低噪音,,,,减小共振的功效。。进一步刷新,,,,即可成为专门的低噪音阀。。
4.阀的走漏大,,,,由于是双密封结构(原理同双座阀)。。
5.也由于是双密封结构,,,,故压差大。。
6.维修利便。。套筒通过上阀盖被压紧在阀体上,,,,因此拆装轻盈。。
六:故障征象形貌:中控给出全关信号之后,,,,放空管道仍然可见有显着的蒸汽倾轧。。
七:处置惩罚前清静步伐:
1.治理磨练作业票。。待工艺职员交出该阀门
2.准备好响应的磨练工具。。
3.劳保用品衣着规范
4.确保不少于两人,,,,并且有工艺职员监护。。
5.关闭该阀门前阻止阀后方可举行磨练作业。。
八:故障缘故原由剖析及判断思绪:(从故障征象出发,,,,叙述剖析及判断思绪)
1.阀门现场未行动(进气阀未翻开,,,,导致中控给了信号但阀门现实没有行动。。气源压力过小也能导致阀门未行动。。另外阀门卡涩也会导致阀门不可动。。)
2.阀门未完全关闭到位(阀门零位差池,,,,中控给了全关但现实阀门没到全关位置。。)
3.阀门波动(阀门在全关位置向开位置波动也会有走漏征象。。)
4.阀座、阀芯磨损(阀门密闭性下降,,,,导致有少许介质内漏。。)
5.定位器故障。。
九:故障有用处置惩罚步伐:
1.工艺交出该阀门后并关闭前阻止阀后举行磨练。。
2.通知工艺行动该阀门,,,,看行程是否准确。。
3.整定阀门,,,,看定位器是否正常事情。。
4.使用气源管手动全关该阀,,,,缓慢翻开前阻止阀,,,,看排气管是否尚有走漏。。
(通过此磨练方法后,,,,排气管仍然有走漏。。故判断阀芯阀座有磨损)
6. 拆解阀门,,,,检查阀芯阀座部分。。
(在拆解阀门后,,,,可以望见阀芯上部的密封圈用的是四氟乙烯材质密封圈,,,,显着不切合规范。。且密封圈长时间使用已经被磨出毛刺。。因阀门所办事情情形是高温高压的蒸汽管线,,,,阀座部分底部与阀芯接触面已有显着的几个创面)
7.拿出阀芯后,,,,用石墨垫圈替换以前的四氟乙烯垫圈,,,,并对阀座接触面举行研磨。。
8.回装阀门,,,,以及相关附件,,,,并对阀门举行整定。。
9.通知工艺全关该阀门并缓慢翻开前阻止阀,,,,同时视察排气管口是否尚有走漏。。
(此时排气口已无显着走漏征象)
十:故障提防步伐及刷新:
1.此类放空阀所处工艺情形为高温高压,,,,阀前后高差压(3.8MPA),,,,不可选用四氟乙烯为阀芯密封质料,,,,应用耐高温高压的石墨材质。。
2.阀门为故障开且上部并无遮挡物,,,,要做好防雨步伐,,,,阻止雨水进入侵蚀定位器接线导致阀门全开引起跳车。。
3.高温下阀杆处润滑油作用时间没多久,,,,应按期对阀杆及填料处举行打油。。
4.在做此类研磨作业时,,,,应将旋转力笔直作用于阀杆阀芯且不可用力。。
十一:总结:
磨练此类阀门时,,,,一定要治理好相关的票据,,,,阀门前后有阻止阀的一定要提前关闭才华举行磨练。。磨练时要衣着好防高温手套和防护眼镜等避免烫伤。。
要与工艺的职员亲近配合。。磨练时随时与主控操作职员连系,,,,高度关注阀门的远程指示情形。。避免爆发停车事故。。