干熄焦1#提升机红焦洒落事故
干熄焦1#提升机红焦洒落事故
一、事故经由
10月19日11:15左右,,,,1#提升红焦罐在室上落到位后底闸门打不开,,,,检查后未发明异常,,,,后手动装焦,,,,仍没有装进去。。。。。提升时焦罐罩上方横梁导向轮卡在大车侧轨上方定位槽钢上。。。。。王××赵××上去后,,,,将定位槽钢割掉。。。。。11:30分再装焦时,,,,底闸门仍然打不开。。。。。经由一再提升下降后仍无效,,,,卷筒钢丝绳爆发缠绳。。。。。遂决议将红焦罐回落到牵引,,,,在牵引处将导向轮割掉。。。。。在焦罐从井上下降到牢靠轨道处时,,,,焦罐下方导向轮爆发倾斜卡住。。。。。此时,,,,经由各人讨论,,,,手动将大车北移100mm左右,,,,使焦罐南侧躲开南牢靠导轨,,,,手动下降至14m处,,,,焦罐底闸门突然翻开,,,,红焦洒落。。。。。经由焦炭整理、换罐试车后,,,,于15:30分恢复正常生产。。。。。
倾斜的焦罐及洞开的底闸门 被卡掉的焦罐底部导向轮
二、事故缘故原由:
1、焦罐在下降历程中,,,,因焦罐倾斜、导向轮变形,,,,焦罐被卡住,,,,导致焦罐吊耳失去了对底闸门的提升作用,,,,导致底闸门突然翻开,,,,是造成此次事故的直接缘故原由。。。。。
2、装备故障处置惩罚不当是造成此次事故的主要缘故原由。。。。。当泛起故障时,,,,因接纳带红焦下降的不当要领,,,,导致了此次事故。。。。。
3、另外,,,,刚换的焦罐热态尺寸在转变,,,,加上横移基础开焊导致运动准确性低,,,,导致焦罐红焦未能一次装入炉内,,,,也是导致此次事故的一个缘故原由。。。。。
4、如那里置焦罐卡住问题,,,,没有可执行的预案预控步伐,,,,导致问题爆发后缺乏有用的指挥和控制。。。。。
三、整改步伐(含怎样教育职工阻止事故重复爆发):
1、年修时对横移基础举行彻底替换,,,,对其他横移基础举行检查加固。。。。。
2、制订完善提升红焦装不进行止置预案,,,,统一组织协调,,,,杜绝类似事故的爆发。。。。。
3、细化对焦罐的点检、维修标准并严酷执行。。。。。
4、替换焦罐时,,,,必需空罐运行一个周期,,,,且没有任何卡阻征象方能装红焦生产。。。。。